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復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來,內(nèi)蒙古太平礦業(yè)有限公司在抓好疫情防控工作的同時(shí),通過管路改造、加強(qiáng)堆浸工藝循環(huán)水量的控制、調(diào)整新舊片區(qū)氰化鈉浸出濃度及提串炭方式等措施,優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程,不但實(shí)現(xiàn)首季生產(chǎn)“開門紅”,還超額完成了4月產(chǎn)金目標(biāo)任務(wù)。
內(nèi)蒙古太平公司優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程,超額完成了4月產(chǎn)金目標(biāo)任務(wù)。圖為吸冶二車間電解設(shè)備正在解吸。
管路改造提高回收進(jìn)度
內(nèi)蒙古太平選冶廠吸冶一車間由于處理能力較小,大部分高品位貴液未經(jīng)過炭吸附,直接返回了堆浸場(chǎng)。處理量較大的二車間,雖然貴液品位低,但同樣車間吸附金屬量少。? ??
針對(duì)該問題,選冶廠經(jīng)技術(shù)研討后,對(duì)2C段與2B段的貴液進(jìn)行了互通改造,將2C段高品位的貴液引入處理能力大的二車間進(jìn)行吸附,2B段低品位的貴液引入處理能力小的一車間進(jìn)行吸附,大幅提高了金回收進(jìn)度。
加強(qiáng)堆浸工藝循環(huán)水量控制
由于降水量較大及一期堆浸場(chǎng)關(guān)閉等原因,選冶廠堆浸工藝中循環(huán)水量明顯增多。從而造成耗能大、無備用泵、存在安全隱患和生產(chǎn)藥劑無功消耗等弊端。為此,內(nèi)蒙古太平選冶技術(shù)人員群策群力,形成方案。一是開啟邊坡滴淋,加大新開區(qū)域的滴淋強(qiáng)度,增大循環(huán)水的蒸發(fā)量。二是嚴(yán)格控制車間用水量,如控制提炭排炭的用水、回轉(zhuǎn)窯再生時(shí)的冷卻水、打掃衛(wèi)生時(shí)的用水等。
堆浸場(chǎng)新開滴淋區(qū)域正在進(jìn)行滴淋。
目前,堆浸工藝處理水量已由8300立方米/小時(shí)降為5700立方米/小時(shí),貴貧液泵陸續(xù)停止運(yùn)轉(zhuǎn)7臺(tái),比2月節(jié)約電費(fèi)約15萬元。
合理調(diào)整浸出濃度
工藝調(diào)整之前,選冶廠對(duì)2B段和2C段采用相同氰化鈉濃度進(jìn)行浸出,由于2B段為舊片區(qū),導(dǎo)致大量賤金屬被浸出,吸附到活性炭上后,直接影響了解吸電解效果。為了提高解吸電解率,選冶廠吸冶車間通過減少2B段老礦的液體氰化鈉加入量,增大2C段新礦的液體氰化鈉加入量,對(duì)新、舊片區(qū)進(jìn)行不同氰化鈉濃度浸出,在保證浸出效果的同時(shí),減少了氰化鈉的用量,降低了生產(chǎn)成本,同時(shí)有效的減少了賤金屬的浸出,降低了活性炭中賤金屬的含量,提高了解吸電解率。? ??
工藝調(diào)整之后,貴液品位比2月提高了25%,氰化鈉用量與2019年4月同期相比減少了800噸。